武汉鹦鹉洲长江大桥汉阳接线工程经过几个月奋战,与9月25日至27日顺利实施了主线桥第14联箱梁混凝土浇筑。在随后的一个月里,也将箱梁后续预应力张拉及压浆工作完成,现已拆除一半支架体系。
在整改箱梁施工过程中,我们仍存在一些质量管理方面考虑不周全的方面,现就质量问题做简单分析:
1、底板厚度控制措施未达到预期效果
按照预先设想的方式,在箱室内支撑钢管上体现投射50线,通过50线进行控制底板厚度,该方式未能有效实施。
实际浇筑混凝土时,是通过腹板加腋角来进行高程控制,通过在箱室内模安装过程中,按设计图纸尺寸下料、模板拼装完成。
因此,对底板厚度控制,可改进为箱室内模拼装时,测量员对腹板加腋角进行测量标记,通过设置短钢筋头(12螺纹钢即可),焊接到底板钢筋上,每箱室内3m设置一处,来控制底板标高及厚度。
2、箱梁底板高程控制未达到预期效果
箱梁顶板的高程控制带,制作方式不合理,钢筋选择太细,撑筋间距过大,致使高程控制带容易出现变形,达不到精确高程控制要求,仅能控制大致高程。
该方式仍可采用,但应加密高程控制点,高程带钢筋直径加大。
3、锚下筋绑扎不到位,质量监控及整改落实不到位
针对该质量隐患,主要在于钢筋绑扎过程中已反复检查,并要求整改落实,但仍未达到规范及设计要求,后续箱梁施工将严格在过程中管理,严格按要求绑扎。
4、波纹管定位不准,实测实量不到位
现场质检应以数据说话,在波纹管定位检查方面,项目部人员检查频率不到位,施工队落实整改不到位,针对该问题的改进,主要定人定区域定整改人,对每一道波纹管定位进行严格管理检查,相应定位筋焊接到位。
5、预应力横梁张拉出现质量问题
ZL14联箱梁,ZH448中横梁H1-3束预应力张拉,右端张拉时,砼开裂破裂;分析原因,在于模板安装、混凝土浇筑后,其混凝土成型形状成折角型,折角处无法承受千斤顶应力,直接破裂。
后续箱梁施工,建议对横梁张拉处的混凝土外观造型进行调整,直接令成型混凝土外观与张拉口完全垂直,不设置折角。
6、预应力筋与锚具性能不匹配,张拉过程中桥面扁锚伤筋严重,夹片崩坏
在张拉扁锚施工中,张拉限位功能完全依靠千斤顶进行控制,无外部限位器,因此锚具和夹片对钢绞线损伤严重,易出现失稳现象,夹片崩坏,钢绞线窜出,预应力失效。
该问题经现场试验和分析,主要在于现场使用锚具与钢绞线存在细微不匹配现象,钢绞线公称直径偏大,夹片和锚具对钢绞线损伤较大,后续施工建议更换锚具或钢绞线厂家,以保证现场施工材料的匹配性能。
虽然施工现场出现了一些质量问题,但我们总结经验教训,也找寻我们管理中的工作亮点“
1、混凝土质量监控:
(1)浇筑前在商混站检查各项原材、配比要求
(2)要求商砼人员随时现场待命,跟随现场第一管理责任人共同监控混凝土质量,发现问题可及时解决
(3)项目部及分包纳入统一管理,专人检查到场混凝土质量,并做好验收记录,签字确认。
2、养护试件按要求留置,并根据计划进行标养、同养
3、管理人员交底分工,时刻监控混凝土振捣是否按要求落实到位,目前箱室内已拆模,混凝土表观质量良好。
4、箱梁底模已有部分拆除,其外观质量达到镜面效果。
武汉博宏建设有限公司
一部一分部 向涛
二0一三年十一月十二日